A.裝置可以維持正常生產
B.塔釜液位無法控制
C.提高E-133的冷后溫度
D.不需要搶修該泵
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A.催化干氣中的乙烯濃度突然降低
B.苯烯比增大
C.一段催化干氣的來料量減少
D.反應器的入口溫度升高
A.不會對生產造成影響
B.加大D-101的切水、補水力度
C.加大D-120、XCV-10101排淋處的切水力度
D.加大D-103的切水力度
A.控制D-108液位在工藝指標范圍內
B.加大D-122的巡檢及切水力度
C.排凈燃料氣入爐管線液態(tài)物料
D.分液罐D-116的排凝閥保持微開
A.排凈燃料氣分液罐及入爐管線液態(tài)物料
B.脫非芳塔需立即停工
C.燃料氣入爐管線量小不需要處理
D.加熱爐需立即停工
A.裝置不需立即停工
B.脫非芳塔需立即停工
C.E-137不能正常工作
D.裝置的吹掃蒸汽中斷
最新試題
已知乙苯精餾塔進料14t/h,乙苯含量65%,乙苯精餾提取率為93.22%,塔頂產出產品中乙苯含量99.8%,求塔頂產品產量。
簡述貧液-富液換熱器(E-103)的操作注意事項。
簡述烴化反應器投料后分離部分多乙苯塔的操作調整。
簡述可能造成丙烯吸收塔塔頂壓力不穩(wěn)的原因及處理方法。
乙苯裝置干氣進料量為12000nm3/h,設計進料量為19000nm3/h,則裝置的負荷率為多少?
簡述烴化反應器投料后分離部分乙苯精餾塔的操作調整。
乙苯裝置10月5日進新鮮苯87噸,產出乙苯98.5噸,外送烴化液2.5噸,烴化液中含苯40%,含乙苯60%,請計算當日乙苯產品的苯耗為多少?
由于加大回流比對精餾塔塔頂產品質量有利,因此精餾塔應該在大回流比下進行操作。()
簡述催化干氣水洗罐的作用。
簡述烴化反應器投料后分離部分丙苯塔的操作調整。