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A、肟管
B、發(fā)煙硫酸管
C、重排至中和緩沖槽管線(xiàn)
D、循環(huán)泵進(jìn)出口管線(xiàn)
A、肟閥打disable
B、肟閥打MOS
C、低流量開(kāi)關(guān)打disable
D、低流量開(kāi)關(guān)打MOS
A、反萃取負(fù)荷相對(duì)己內(nèi)酰胺萃取負(fù)荷太高
B、反萃取負(fù)荷相對(duì)己內(nèi)酰胺萃取負(fù)荷太低
C、堿洗太久未送底層液
D、水洗太久未送底層液
A、反萃取負(fù)荷相對(duì)己內(nèi)酰胺萃取負(fù)荷太高
B、反萃取負(fù)荷相對(duì)己內(nèi)酰胺萃取負(fù)荷太低
C、苯罐底層液太高
D、苯己罐底層液太高
最新試題
蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差時(shí),應(yīng)回流至蒸餾進(jìn)料緩沖槽。
用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸以一定的比例進(jìn)行混合可得100%的純硫酸。
假設(shè)苯蒸餾進(jìn)料量為10m3/h,苯蒸餾年開(kāi)車(chē)時(shí)間為8000小時(shí),己知苯的密度為0.856kg/L,若能將來(lái)自反萃塔中的苯中含己由0.1wt%降至0.02wt%,則每年可減小己內(nèi)酰胺損失()。
堿管堵后可用()進(jìn)行處理。
堿管堵塞的處理方法為()。
蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的原因有()。
己內(nèi)酰胺成品含水量高的處理有()。
()是己內(nèi)酰胺裝置蒸餾系統(tǒng)壓力高的處理方法之一。
造成堿管堵的原因有()。
用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸以1:1的比例進(jìn)行混合,98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所得煙酸SO3質(zhì)量分?jǐn)?shù)為()。