A、煙酸過濾器堵
B、煙酸泵電機(jī)反轉(zhuǎn)
C、煙酸循環(huán)閥開得太大
D、調(diào)節(jié)閥及流量計卡死
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A、泵打料不出
B、現(xiàn)場檢查聯(lián)結(jié)軸
C、電機(jī)過載跳停
D、DCS畫面顯示機(jī)泵變紅
A、電機(jī)工作正常,而泵出口壓力掉為最低
B、現(xiàn)場檢查聯(lián)結(jié)軸
C、電機(jī)停轉(zhuǎn)
D、泵殼溫度高
A、電機(jī)能正常工作
B、泵打料不出
C、泵出口壓力掉為最低
D、電機(jī)將因過載跳停
A、現(xiàn)場檢查旋轉(zhuǎn)閥工作狀況
B、據(jù)反萃取溫度判斷
C、據(jù)反萃取界面波動變化判斷
D、據(jù)反萃取效率降低判斷
最新試題
某精餾塔塔頂蒸出氣相量為A,回流量為R,出料量為D,則此塔回流比為()。
假設(shè)苯蒸餾進(jìn)料量為10m3/h,苯蒸餾年開車時間為8000小時,己知苯的密度為0.856kg/L,若能將來自反萃塔中的苯中含己由0.1wt%降至0.02wt%,則每年可減小己內(nèi)酰胺損失()。
某離心泵銘牌的標(biāo)記軸功率為2.3kW,現(xiàn)用來輸送密度為1200kg/m3的混酸,問泵的實際軸功率為()kW。
蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的處理方法有()。
己萃粗油進(jìn)料流量為10m3/h,含己70wt%,密度為1.03kg/L;殘液含己0.5%,裝置年開車8000h,假設(shè)雜質(zhì)全留在殘液中,忽略殘液含苯,每年殘液含己損失己內(nèi)酰胺約()噸。
導(dǎo)致蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的原因有()。
蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差時,應(yīng)回流至蒸餾進(jìn)料緩沖槽。
設(shè)己萃苯流量為23m3/h,密度為0.856kg/L,硫萃出4wt%的苯己流量為8.6m3/h,密度為0.86kg/L,己萃出料苯己含己為21.5%,密度為0.896kg/L,忽略殘液含苯,忽略苯己中含水,則苯己出料流量為()m3/h。
堿管堵對蒸餾操作無影響,對蒸餾餾份質(zhì)量有影響。
用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸配制SO3為8%的煙酸,已知98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所需硫酸/煙酸的體積比為()。