2001年9月19日上午8:10,當(dāng)班配管工發(fā)現(xiàn)3#、4#風(fēng)口中小套結(jié)合處滲水,立即組織人員檢查,未發(fā)現(xiàn)3#、4#風(fēng)口中小套漏水的跡象,經(jīng)初步判斷是冷卻壁漏水。經(jīng)過關(guān)水和用壓縮空氣檢查發(fā)現(xiàn)7層4#保壓不住,后采用關(guān)小進(jìn)水量的應(yīng)急方法繼續(xù)生產(chǎn)到中班16:00,廠部通知關(guān)死進(jìn)水,16:50發(fā)現(xiàn)2#、3#、4#風(fēng)口中小套結(jié)合處還有滲水,再次用壓縮空氣重點(diǎn)檢查7層2#—5#冷卻壁,未發(fā)現(xiàn)漏水,又查6層5#和3#冷卻壁也無(wú)漏水,查至6層2#冷卻壁才發(fā)現(xiàn)漏水。從組織檢查到發(fā)現(xiàn)漏水共花費(fèi)4個(gè)多小時(shí),造成3#高爐爐涼消耗大量焦炭。
上述3#高爐6層2#冷卻壁燒壞爐涼事故存在什么問題?簡(jiǎn)述處理及教訓(xùn)。您可能感興趣的試卷
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降低爐頂溫度是促進(jìn)高爐熱交換和提高煤氣熱量利用率的主要手段。
鐵水火花幾乎沒有,同時(shí)流動(dòng)性差,粘鐵水溝,鐵樣斷口由白色變?yōu)榛疑?,晶粒加粗,這時(shí)的鐵水含硅量一定較低。
如何避免下渣事故發(fā)生?一旦下渣大量過鐵應(yīng)如何處理?
放渣時(shí)要注意渣中帶鐵情況,帶鐵多時(shí)要放完渣后及時(shí)堵上渣口。
堵鐵口時(shí)要將泥炮頭在主溝上烤干烤熱后再堵,防止發(fā)生爆炸。
出渣口的維護(hù)主要是防止和減少渣口套損壞,以保證正常放渣。
燜爐操作的關(guān)鍵是確保安全和確保三不漏,即不漏火、不漏水和()。
避渣器經(jīng)常受渣鐵的沖刷和侵蝕,容易損壞,在日常操作中要及時(shí)修補(bǔ),否則會(huì)出現(xiàn)下渣帶鐵或鐵中帶渣現(xiàn)象。
渣中MnO 高時(shí)斷面呈黑色。
生鐵含硫低時(shí)鐵樣質(zhì)堅(jiān),斷口灰色,裂紋小,凝固后成凹狀。